脫硫裝置脫硫效率受哪些因素影響?
某電廠脫硫裝置運行近十年后,脫硫效率下降,主要為設(shè)計煤種改變所致,經(jīng)過技改后脫硫效率有所提高,達到93℅~95℅。本文就影響脫硫效率的主要因素:發(fā)電機功率、氧化空氣、吸收塔液位、漿液pH值、煙氣溫度、噴嘴垂直度等進行分析,建議采取改善漿液池切泡、增加塔內(nèi)構(gòu)件改善氣液傳質(zhì)等措施進一步提高脫硫效率。
1.原裝置工藝流程如下:鍋爐引風(fēng)機后的煙氣經(jīng)換熱器降溫后進入順流塔預(yù)脫硫,再經(jīng)U頸進入逆流塔繼續(xù)脫硫凈化,F(xiàn)GD出口煙氣經(jīng)換熱器加熱后通過增壓風(fēng)機送到煙囪排放;當脫硫裝置停運或事故時,F(xiàn)GD裝置入口擋板關(guān)閉,煙氣由旁路煙道排向煙囪;旁路煙道不設(shè)置關(guān)斷門,煙氣量大小通過增壓風(fēng)機導(dǎo)葉開度進行調(diào)節(jié);每套脫硫裝置漿液循環(huán)泵設(shè)計4臺,母管制噴淋。氧化風(fēng)機設(shè)計1臺,塔內(nèi)氧化風(fēng)噴嘴出口距塔底高度約300mm,噴口直徑為DN15布置數(shù)量較多;循環(huán)泵進口漿池為切泡池,切泡池與氧化池通過隔墻隔離,隔墻高度3000mm;氧化池漿液超過3000mm時,才能達到切泡池;吸收塔調(diào)整運行液位5700mm;反應(yīng)生成的石膏漿液一部分通過脫水系統(tǒng)生成石膏,一部分直接通過拋漿系統(tǒng)排出裝置。
2.裝置技改
為適應(yīng)高硫煤種,該電廠脫硫裝置于2008年至2009年進行改造,F(xiàn)GD進出口煙道內(nèi)加熱器取消,漿液循環(huán)量由原來的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原來的20.4增加到35.4,吸收塔漿池運行液位仍然為5700mm,漿池容積由799 m3增加到1325㎏m3。漿液循環(huán)時間由原來的2.13min縮短至1.87min。吸收塔漿池中石膏停留時間由原來的10.133h增加到12.44h。煙氣量由原來的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,煙氣溫度由原來的142℃提高到152℃,順流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計14.1m/s降低到9.69m/s。順流塔Ug流速維持在7.96m/s。逆流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速維持在3.81m/s。吸收塔出口煙氣溫度由原設(shè)計48.9℃提高53℃。漿液循環(huán)泵在原有4臺各7500m3/h基礎(chǔ)上增加2臺各10000m3/h 的漿液循環(huán)泵,在原氧化風(fēng)機1臺35000Nm3/h基礎(chǔ)上增加1臺30000 Nm3/h的氧化風(fēng)機。脫水系統(tǒng)新增一套皮帶脫水機,擴容后的吸收塔漿液移出吸收塔仍采用一半脫水一半拋漿的方式。
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